發(fā)布日期:2024-03-20
山東某紙業(yè)公司初沉池、污泥濃縮池廢氣反吊膜加罩收集及臭氣處理項目
山東某紙業(yè)公司初沉池、污泥濃縮池廢氣反吊膜加罩收集及臭氣處理項目
發(fā)布日期:2023-11-07 14:25
系統(tǒng)處理能力 |
本項目設(shè)計處理能力為100000m3/h。
惡臭氣體主要來源為污水站廢氣,主要包括調(diào)節(jié)池、初沉池等構(gòu)筑物所產(chǎn)生的異味氣體。
表1-1污水站廢氣量計算
序號 | 構(gòu)筑物 | 尺寸 | 數(shù)量(座) | 平面 | 高度 | 換氣次數(shù) | 處理氣量(m3/h) | 備注 |
面積 | (次/h) | |||||||
1 | 調(diào)節(jié)池 | 70.4×23.4 | 1 | 1656.7 | 4.2 | 5 | 34790.7 | |
25×23.4 | 1 | 587 | 3 | 5 | 8805 | |||
2 | 初沉池 | φ45×4.5 | 4座 | 6358.5 | 1.4 | 5 | 44509.5 | |
3 | 污泥井 | 8.6×8.6 | 2座 | 148 | 1.5 | 5 | 1110 | |
4 | 出水井 | Φ18.5 | 1座 | 268.6 | 2.5 | 5 | 3357.5 | |
5 | 絮凝反應(yīng)池 | 10.6×10.6 | 2座 | 224.7 | 2 | 5 | 2247 | |
6 | 初沉池浮渣井 | 2.5×1.2 | 4座 | 12 | 6 | 5 | 360 | |
3×2 | 2座 | 12 | 6 | 5 | 360 | |||
7 | 調(diào)節(jié)池風(fēng)機(jī) | 46m³/min | 2760 | |||||
8 | 初沉池區(qū)域風(fēng)量合計 | 98299.7 | ||||||
在本項目中,廢氣經(jīng)處理后達(dá)到《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)及《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-96)中規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn),以上標(biāo)準(zhǔn)以標(biāo)準(zhǔn)高者為準(zhǔn)。
表1-2工程設(shè)計排放標(biāo)準(zhǔn)
序號 | 污染物 | 排放指標(biāo)(國標(biāo)) | 備注 |
1 | 臭氣濃度(無量綱) | 1000(無量綱) | |
2 | 非甲烷總烴 | 120mg/m3 | |
3 | 硫化氫 | 0.33kg/h | |
4 | 氨 | 4.9kg/h |
工藝簡介 |
1、廢氣經(jīng)收集后首先在系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)口的主管道上增設(shè)可燃?xì)怏w檢測儀,可燃?xì)怏w檢測儀在線檢測到異味氣體中可燃?xì)鉂舛?ge;25%LEL時,系統(tǒng)自動停止DDBD等離子體主機(jī)、停止風(fēng)機(jī)、啟動聲光報警儀報警,確保系統(tǒng)安全正常運(yùn)行。
2、然后進(jìn)入堿液噴淋洗滌塔和除水器,廢氣中的酸性氣體、細(xì)粉塵及水分得到去除,為后續(xù)等離子體處理提供優(yōu)越條件。經(jīng)過堿液噴淋塔后的氣體會帶出部分液滴,需采用除水器去除。 堿洗塔運(yùn)行采用自動化控制,無需專人操作加堿,程序如下:
通過PH計檢測循環(huán)水箱內(nèi)溶液的PH,當(dāng)PH=10時(可調(diào)),氣動排污閥自動打開,當(dāng)液位降至設(shè)定的低液位時,氣動排污閥關(guān)閉;然后加藥泵開始運(yùn)行,將13%的堿液加入循環(huán)水箱內(nèi),當(dāng)液位升至設(shè)定的高液位時,加藥泵停止運(yùn)行,從而完成一個工作周期。加藥期間,循環(huán)泵不停止運(yùn)行。
3、隨后廢氣經(jīng)過DDBD低溫等離子裂解氧化設(shè)備,廢氣中的剩余硫化氫及硫醇、硫醚等不溶或微溶于堿液的VOC成分,在等離子體設(shè)備內(nèi),高能電子、自由基等活性粒子和廢氣中的污染物發(fā)生作用,使污染物分子在極短的時間內(nèi)發(fā)生分解,并發(fā)生后續(xù)的各種反應(yīng)以達(dá)到降解污染物的目的。
4、最終經(jīng)過處理后的廢氣通過煙囪達(dá)標(biāo)排放。
00m3/h


工藝流程 |
堿洗+低溫等離子裂解氧化+深度催化氧化
工藝流程圖 |

設(shè)備現(xiàn)場 |

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